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防爆電機常見故障原因分析及處理防爆故障想象出現(xiàn)原因處理方法接通電源后,電動機不轉(zhuǎn)1、熔斷器燒斷、線路斷線2、啟動器有故障3、定子繞組斷路4、電源電壓過低1、檢查保險絲盒供電線路2、檢查啟動器3、檢查電動機線路4、檢查電源電動機啟動困難1、轉(zhuǎn)子斷鋁條2、軸承故障3、定子、轉(zhuǎn)子掃膛1、檢查轉(zhuǎn)子2、更換軸承3、修理定子、轉(zhuǎn)子鐵芯電動機負載時過熱1、電源電壓過低2、定子繞組匝間短路3、定子繞組相間短路4、啟動器接觸不良5、通風(fēng)系統(tǒng)堵塞6、機殼上堆積的灰塵過多7、過載1、檢查電源電壓2...
2022-2-17 查看詳情工控機常見的五大故障其原因為何工控機故障的原因是什么?依據(jù)一些故障的原因,故障可以大致分成五類:一、使用環(huán)境造成的故障,使用環(huán)境造成的原因包含:電源不穩(wěn)定,電磁干擾,工作環(huán)境溫度高或低,甚至是出現(xiàn)雷擊等因素。產(chǎn)品防御和工作評級。建議遵照工控機故障檢測的五項原則:首要,軟件優(yōu)先,硬件優(yōu)先,外部優(yōu)先,內(nèi)部優(yōu)先,電源優(yōu)先,之后是組件,通用優(yōu)先,特殊優(yōu)先,簡單優(yōu)先然后復(fù)雜。深入分析硬件前的軟件,并在檢查硬件故障前將其從操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序軟件中排除;外部和內(nèi)部就是指從連接的采集卡,相機...
2022-2-14 查看詳情發(fā)那科系統(tǒng)報警大全:1.程序報警003輸入的數(shù)據(jù)超過了最大允許輸入的值。參考編程部分的有關(guān)內(nèi)容。004程序段的第一個字符不是地址,而是一個數(shù)字或“-”。005一個地址后面跟著的不是數(shù)字,而是另外一個地址或程序段結(jié)束符。009一個字符出現(xiàn)在不能夠使用該字符的位置。010指令了一個不能用的G代碼。011一個切削進給沒有被給出進給率。014程序中出現(xiàn)了同步進給指令(本機床沒有該功能)。015企圖使四個軸同時運動。033編程了一個刀具半徑補償中不能出現(xiàn)的交點。034圓弧插補出現(xiàn)在刀具...
2022-2-14 查看詳情西門子直流調(diào)速器常見故障代碼表F02錯誤的相序(電子板電源5U1,5V1,5W1)F03電源頻率不在45Hz~65Hz范圍內(nèi)或頻率變化>12Hz/秒,參見第10章(在性能差的電網(wǎng)上運行)。F04相位出錯,網(wǎng)側(cè)熔斷器熔斷當電源電壓被切斷而端子37(ON)通電時發(fā)生。F05電源電壓超出了允許偏差范圍(+15/-20%)。F06通過串行接口收到的數(shù)據(jù),奇偶校驗錯誤。F07通過串行接口收到的數(shù)據(jù),句法錯誤。F08通過串行接口收到的數(shù)據(jù),幀錯誤。F09通過串行接口收到的數(shù)據(jù),溢出錯誤。...
2022-2-14 查看詳情變頻器維修最常見的故障有哪些1.維修變頻器整流塊損壞變頻器整流橋的損壞也是變頻器的常見故障之一,早期生產(chǎn)的變頻器整流塊均以二極管整流為主,目前部分整流塊采用晶閘管的整流方式(調(diào)壓調(diào)頻型變頻器)。中、大功率普通變頻器整流模塊一般為三相全波整流,承擔著變頻器所有輸出電能的整流,易過熱,也易擊穿,其損壞后一般會出現(xiàn)變頻器不能送電、保險熔斷等現(xiàn)象,三相輸入或輸出端呈低阻值(正常時其阻值達到兆歐以上)或短路。在更換整流塊時,要求其在與散熱片接觸面上均勻地涂上一層傳熱性能良好的硅導(dǎo)熱膏,...
2022-2-12 查看詳情伺服電機維修常見故障原因與排除方法一、通電后伺服電動機不能轉(zhuǎn)動,但無異響,也無異味和冒煙。1.故障原因①電源未通(至少兩相未通);②熔絲熔斷(至少兩相熔斷);③過流繼電器調(diào)得過小;④控制設(shè)備接線錯誤。2.故障排除①檢查電源回路開關(guān),熔絲、接線盒處是否有斷點,修復(fù);②檢查熔絲型號、熔斷原因,換新熔絲;③調(diào)節(jié)繼電器整定值與電動機配合;④改正接線。二、通電后伺服電動機不轉(zhuǎn)有嗡嗡聲1.故障原因①轉(zhuǎn)子繞組有斷路(一相斷線)或電源一相失電;②繞組引出線始末端接錯或繞組內(nèi)部接反;③電源回路...
2022-2-12 查看詳情伺服電機維修故障報警原因1、伺服系統(tǒng)故障出現(xiàn)報警的原因:(1)檢測軸脈沖編碼器信號斷線、短路和信號丟失。(2)檢測編碼器內(nèi)部故障,造成信號無法正確接收。2、電機上電,機械運動異常快速原因有:(1)檢測脈沖編碼器接線是否錯誤。(2)檢測脈沖編碼器聯(lián)軸節(jié)是否損壞。(3)測速發(fā)電機端子是否接反和信號線是否接錯。伺服電機報警原因3、報警中因程序錯誤,操作錯誤引起的報警。(1)主電路故障和進給速度太低。(2)脈沖編碼器電源電壓太低。(3)脈沖編碼器不良。(4)輸編碼器沒有信號。4、坐標...
2022-2-12 查看詳情安川機器人伺服電機常見故障和維修方法1、安川機器人伺服電機在很低的速度運行時,時快時慢,象爬行一樣,怎么辦?伺服電機出現(xiàn)低速爬行現(xiàn)象一般是由于系統(tǒng)增益太低引起的,請調(diào)整參數(shù)N.10、N.11、N.12,適當調(diào)整系統(tǒng)增益,或運行驅(qū)動器自動增益調(diào)整功能。2、機器人數(shù)字式交流伺服系統(tǒng)MHMA2KW,試機時一上電,電機就振動并有很大的噪聲,然后驅(qū)動器出現(xiàn)16號報警,該怎么解決?這種現(xiàn)象一般是由于驅(qū)動器的增益設(shè)置過高,產(chǎn)生了自激震蕩。請調(diào)整參數(shù)N.10、N.11、N.12,適當降低系統(tǒng)...
2022-2-11 查看詳情