ABB機器人伺服電機故障診斷及維修
ABB機器人伺服電機故障診斷及維修 :
ABB機器人加工過程中經(jīng)常出現(xiàn)伺服報警停機問題,主要是伺服電機的問題
我們了解到ABB機器人在正常加工燒結(jié)廠臺車的過程中,出現(xiàn)報警停機故障,報警號過重新啟動,重復(fù)故障現(xiàn)象,通過向操作者了解到報警前ABB機器人聲音異常,有振動的感覺,伺服機外殼較熱故障原因分析!
通過查找資料分析到:報警信號是伺服系統(tǒng)軸速度控制信號中斷,報警信號是ABB機器人停車時軸的誤差寄存器內(nèi)容大于允許值。
對報警信號401分析 根據(jù)資料分析 軸的速度控制系統(tǒng)出現(xiàn)問題 速度控制系統(tǒng)包括:
(1)速度給定指令值;
(2)測速反饋系統(tǒng);
(3)位置檢測系統(tǒng);
(4)速度執(zhí)行元件;
(5)熱保護器等 .
這其中至少有一項出現(xiàn)問題就會發(fā)出報警指令 因為ABB機器人是在運行中停機,首先確認在ABB機器人故障前的運行情況 從現(xiàn)場看ABB機器人正在加工臺車,運行進給所用伺服電機是軸電機,軸電機和主軸電機,了解到操作者在故障前因調(diào)整刀具位置,利用手動快速調(diào)整 軸坐標,而后在運行中出現(xiàn)了伺服報警停機 根據(jù)以上了解和伺服電機發(fā)熱的情況,結(jié)合報警指示,分析可能是 軸伺服電機速度控制系統(tǒng)元件發(fā)生故障導(dǎo)致停機。
對報警信號420的分析:因為電樞電流和輸出轉(zhuǎn)矩成正比關(guān)系,電機轉(zhuǎn)速與電壓成正比關(guān)系,故障點間有大的沖擊電流,造成4.2 對Fanuc 50M 型伺服電機進行拆解首先打開電刷蓋取出電刷發(fā)現(xiàn)彈簧已過熱失效,又打開一側(cè)蓋發(fā)現(xiàn)換向器已嚴重?zé)龎模匦枞珯C解體檢查修理,由于型伺服電機密閉性能強,成本很高,以前沒有拆解經(jīng)驗,也無拆解工具,如拆解處理不好,整臺電機將報廢,責(zé)任很大,會影響我廠大型工件的加工生產(chǎn) 為此查閱很多資料,認真分析觀察,自做卸輪器 改錐 加長內(nèi)六方旋具等,結(jié)合現(xiàn)場情況對伺服電機進行了拆解拆解步驟:
(1) 用自制合適的非標改錐把伺服電機電刷蓋打開,取出電刷;
(2) 在電機殼與刷架之間做一位置記號,防止刷架的位置不在中性線上,引起換向不正常;
(3) 打開伺服電機后罩時注意內(nèi)部有測速機和旋轉(zhuǎn)變壓器 熱保護元件等;
(4) 拆下旋轉(zhuǎn)變壓器后,再用卸輪器拆下旋轉(zhuǎn)變壓器的大齒輪;
(5) 拆下測速發(fā)電機 拆測速發(fā)電機刷架時注意小電刷不能損壞;
(6) 拆下伺服機轉(zhuǎn)子時注意伺服機的磁鋼與轉(zhuǎn)子之間存在著很強的吸力,要拆下機殼時需幾人合作才能拔出;
(7) 從轉(zhuǎn)子上拆下滾珠軸承并清洗首先對伺服換向器現(xiàn)狀進行分析,電刷多數(shù)已燒壞,彈簧壓力盡無,刷座有兩個已松動,三個已開線;整流子凹凸不平,燒痕較深 測速機換向器處碳粉較多,經(jīng)分析伺服機長期運行,環(huán)境差,特別是油污較大,使電刷被油浸濕 由于上述原因?qū)е碌暮蠊缦拢?/p>
a、 使電刷與整流子的接觸器電阻增大,發(fā)熱;
b 、使換向器絕緣下刻模形成碳粉短路,造成更大的電流轉(zhuǎn)入形成環(huán)流,加劇換向器損壞;
c、 測速反饋換向器碳粉多,油濕加碳粉使刷架與電機殼短路,影響了測速反饋信號的穩(wěn)定,也促使伺服電機運行抖動不穩(wěn)。